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中華全國總工會授予洛玻龍玻公司中控室班組工人先鋒號獎牌和榮譽(yù)證書
來源:CNBM 發(fā)布時間:2008-06-04 日前,中華全國總工會將“工人先鋒號”的獎牌和榮譽(yù)證書,授予洛玻集團(tuán)龍門公司聯(lián)合車間中控室班組,這是中華全國總工會首次命名的全國“工人先鋒號”,以表彰中控室班組在0.55mm、0.7mm、1.1mm超薄浮法玻璃產(chǎn)品的研制開發(fā)及穩(wěn)定生產(chǎn),填補(bǔ)了國內(nèi)玻璃行業(yè)的空白所做出的突出貢獻(xiàn)。
洛玻集團(tuán)龍玻公司聯(lián)合車間中控室,現(xiàn)有員工36名,擔(dān)負(fù)著電子超薄玻璃的熔化、成型及退火三大熱工設(shè)備的技術(shù)操作管理,是生產(chǎn)玻璃的重要崗位。中控室班組堅持與時俱進(jìn),積極總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗,工作效率、管理水平和創(chuàng)新能力居同行業(yè)領(lǐng)先水平。曾于2004年榮獲洛陽市“經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新示范崗”同時授予洛陽市“五一勞動勞動獎狀”。龍玻公司聯(lián)合車間中控室堅持與時俱進(jìn),積極總結(jié)推廣先進(jìn)生產(chǎn)管理經(jīng)驗,努力提高工作效率,創(chuàng)新能力居同行業(yè)領(lǐng)先水平。2006年以來,他們積極落實國家“節(jié)能降耗”方針,通過技術(shù)攻關(guān)尋找超薄玻璃生產(chǎn)拉引量的 突破口,在玻璃質(zhì)量未受影響的前提下,1.1mm由拉引量140t/d提到145t/d,2mm生產(chǎn)由235t/d逐步提高到現(xiàn)在的260t/d,突破了設(shè)計能力,為公司提高產(chǎn)量,增加效益做出了貢獻(xiàn)。他們大力開展崗位操作創(chuàng)新,使玻璃厚薄差達(dá)到國家電子行業(yè)質(zhì)量要求,通過調(diào)整生產(chǎn)工藝制度,合理使用拉邊機(jī)參數(shù),摸索合理的工藝參數(shù)及溫度制度,使超薄玻璃厚薄差控制在0.02mm以內(nèi)。他們大力開展技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)改造活動,中控室員工設(shè)計實施"雙向?qū)ΨQ扒溜子"方法,使整個扒溜子的時間由以前十天縮短到五天,減少了扒溜子時對產(chǎn)品質(zhì)量的影響,為企業(yè)減少損失30余萬元,此方法現(xiàn)被洛玻集團(tuán)在全公司推廣應(yīng)用,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
中控室改進(jìn)工藝設(shè)備,使玻璃的一級品率由30%提高到85%。他們圍繞1.lmm超薄玻璃的優(yōu)質(zhì)生產(chǎn),對原料、熔化、成型等環(huán)節(jié)進(jìn)行逐項排查,將影響1.lmm超薄玻璃優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)的各種因素設(shè)立29項課題進(jìn)行全方位的技術(shù)攻關(guān),目前技術(shù)攻關(guān)取得了顯著成效。他們科學(xué)分析影響1.lmm超薄玻璃質(zhì)量缺陷的原因,相繼攻克了所有技術(shù)難題。他們充分利用在線缺陷檢測儀,實施精確檢驗,杜絕誤判及有缺陷產(chǎn)品出廠,建立質(zhì)量跟蹤反饋制度,對顧客投訴的質(zhì)量問題,實行分類檔案化管理,制定切實有效的改進(jìn)措施,從根本上解決了劃傷等困繞生產(chǎn)穩(wěn)定和質(zhì)量提高的一系列、難題,實現(xiàn)了1.l、0.7、0.55超薄玻璃生產(chǎn)過程日趨穩(wěn)定,質(zhì)量達(dá)到了國外同類產(chǎn)品的實物質(zhì)量水平。目前,他們實現(xiàn)了的0.55mm、0.7mm、1.1mm超薄浮法玻璃產(chǎn)品的商業(yè)化大批量穩(wěn)定生產(chǎn),滿足了市場需要,填補(bǔ)了國內(nèi)玻璃行業(yè)的空白,打破了國外對我國超薄玻璃的技術(shù)壟斷地位,為我國電子信息產(chǎn)品安全生產(chǎn)做出了貢獻(xiàn)。